- 2024-08-09
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激光测距仪能否改成速度计
现在有能直接测速的FMCW激光测距仪,距离和速度实时输出,输出频率6K/s,测距精度0.3mm。
- 2024-06-17
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加入了学习《运算放大器噪声计算》,观看 如何将频谱噪声密度转化为RMS噪声
- 2024-05-18
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共模电压和差模电压该如何滤除?
共模噪声用共模电感,差模噪声用普通电感对地滤波
- 2024-05-17
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频谱分析仪怎么测交流电流噪声?
0.05,50欧并联0.05,电流分流基本不影响采样的
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功率电阻不同公式计算的的功率
可以的话,贴个原理图吧,这样有点难以判断呢,不知道你的电路长啥样子呢
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请教一下DC-DC输入纹波大应该怎么解决?
tagetage 发表于 2024-5-15 12:30
仔细看数据手册,需要注意的是输入电容的种类和大小,电感和PCB布线。
下面是输入电容的说明注意事项, ...
其实,如果开关的两个环路PCB布局的时候足够小的话,输入电容一个10nF应该就足够了,图上那个SW管脚明显过冲的。输入管脚的震荡就是这里造成的,需要优化PCB布局,当前的解决方案,降低上升沿时间或者加上STUB,但是这会降低效率。
- 2024-05-16
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请教一下DC-DC输入纹波大应该怎么解决?
SW明显有过冲震荡啊,需要排查一下:1、相位裕度是否足够,大于60度最好;2、上升沿震荡主要是上管的寄生电感和下管的寄生电容造成的,需要检查一下PCB布局。当前解决办法:BOOST电容加串联电阻(5-10R),如果有STUB的话,把STUB加上看一下。
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SPI通信的疑问
lkh747566933 发表于 2024-5-10 19:17
头回见2个FLASH挂在一条SPI总线上。这能用吗?
可以用的啊,我们的电路板上一个SPI挂了4种设备呢,片选拉高,从机的SPI就释放了。没啥问题
- 2024-04-10
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加入了学习《机器人学:建模、控制与视觉》,观看 第3章:位姿描述和齐次变换
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加入了学习《机器人学:建模、控制与视觉》,观看 第1章:概述;第2章:机器人机构
- 2024-02-26
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电芯组合中BMS 意义
感觉电芯平衡技术是最有用的,多芯电池最容易遇到的问题就是充不去电,最后发现基本上都是单个电信电压过低导致的,但是现在的主动均衡技术不知道是否成熟,15年用继电器做的主动均衡在批量生产时出现了事故,继电器吸合打不开烧电路。最终用的被动均衡。
- 2024-02-25
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《控制之美(卷2)》--最优控制、线性二次规划与模型预测控制
控制之美1看了,真的还行,控制之美2值得期待呢,不知道有木有电子版的。
- 2024-02-23
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汽车动力学(第四版)
非常非常好的一本书呢,干得漂亮,好好学习一下。
- 2024-02-22
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开关电源设计(第三版)PDF 扫描版 540页
这真的试非常好的一本书呢,我也一直在看,配合着控制理论,感觉很有效果呢。
- 2024-02-21
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GD32单片机在不打开看门狗的情况下频繁复位
可能需要重新调试一下时钟配置
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用四个运放控制PMOS的电流,这两个POMS又是串联的,为什么这么用?
1、R1、U1、U2、U3、U4组成了一个过流保护电路,具体是指R1上的压降试VCC-X,那么U1的输出电压就是VCC/2-(X-VCC/2)=VCC-X(U1的共模电路分析,虚短虚断);所以U2的负输入端电压就是VCC-X(基于LM321输入阻抗很大前提满足虚断),正输入端电压试VREF*2/3。所以R1上的压降小于2/3*VREF的情况下,U2开环放大作为比较器,输出电压高电平接近VCC,D1不导通,U3,U4不工作,Q2,Q5不工作,Q3,Q4正常导通。当R1压降VCC-X大于2/3*VREF(具体大多少取决于LM321的开环增益),LM321输出低电平,D1导通,U3,U4的正输入端嵌位到0.7V,U3,U4作为比较器输出0V,Q2,Q5饱和导通,Q3,Q4关断,限流保护。
2、Q3,Q4串联在这里的作用,我也倾向于上一篇里说的增加散热的作用。
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用四个运放控制PMOS的电流,这两个POMS又是串联的,为什么这么用?
Q1在这里做一个带数字控制的开关管来使用。
- 2024-02-20
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如何理解IGBT的退饱和现象以及安全工作区
学到了