- 2024-12-19
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TI的这个仿真软件到底有哪些使用限制?
不如直接把图上传看看。仿真提示你的电路图里面还有未连接的网络。把程序关了再重新打开试试。
- 2024-12-13
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第二次关于运放噪声增益补偿求助
是的,你可以从闭环的输出公式反过来推:
Vo/Vin={-Rf/(Rg+Rf)}*{A/(1+Aβ)} =>
根据课本上得出公式的流程图,Vin为环路没有反馈时,运放的差分输入信号幅值=同相端-反相端。
反相电路时:同相端=0,反相端为Vo=0(无反馈量)时反相端的电压。
同相电路时:同相端=Vin,反相端Vo=0时也为0,恰好和课本公式重合。
备注:这里的A对应修正后的开环曲线,不能简单的以为是运放的开环曲线。
- 2024-12-11
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第二次关于运放噪声增益补偿求助
本帖最后由 Shawn.TAO 于 2024-12-11 14:54 编辑
说结论:其实还是重合的。
这个公式怎么得到的:Vout/Vin=A/(1+Aβ)?是不是下面这个图:
这里的Vin不能简单的当作我们施加的输入信号,而是刨除反相端反馈量之后折合到同相端的所有输入信号之和,假设为Vin'。
对于这个电路:
施加的Vin折合到同相端的等效Vin'=-RF//Zn/(RI+RF//Zn)*Vin, Zn=Rn//Cn;
可以看到Vo/Vin'还是和1/β重合的,但是Vo/Vin是不重合的。
- 2024-12-04
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运放输出电流的疑问
1、是减
2、+38V或者-38V
3、只要你能计算出功耗就能根据热阻推算。功耗取决于压差*电流。压差就是供电电源的电压减去输出电压,再乘以电流。以流入运放电流为+,流出电源为-,如果是+电流,以+38V,如果是-电流,以-38V计算。和输出电压无关。
- 2024-11-25
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用LTspice能否可以实现半桥驱动这种浮动电位电路?
本帖最后由 Shawn.TAO 于 2024-11-25 13:51 编辑
乱世煮酒论天下 发表于 2024-11-22 17:03 你的意思还是在电路中要有一个地电位作为参考,如果还是以这个单项全桥逆变电路为例,四个开关交叉交替导 ...
SW4的驱动电压SW+是相对SW-的,你只要降SW-接GND,SW+只要比10V(假设Vth=10V)就会开启。同理SW1要导通,你将SW1-接GND,SW1+只要比10V高就能导通。
还有一种接法,SW1-接SW4的上端,这样也可以。
无论哪种接法,任何节点对GND不能没有路径。
- 2024-11-22
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用LTspice能否可以实现半桥驱动这种浮动电位电路?
LTspice的SW模型时隔离型的,偏理想型,可以用于浮动驱动。但是输入侧的控制电源必须对GND有参考,否则无法仿真。详细的使用方法可以查看LTspice help中的说明和示例
- 2024-11-21
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求助大神关于POE供电与网络通信问题
交换机就一个网口,你怎么把它既给网络分析器,又给负载?网线一分为二?测试图赶紧上一下。
你说的PD带载通信就失败,此时PD是否握手成功?握手期间通信是正常的?
以我的经验,八成是你的PD设计出错了,电源正负接的不对。
- 2024-11-18
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这里二极管是什么作用?
截图立马SL8100的封装都画错了,和datasheet里面的根本就不对应,不是一个芯片。不知道怎么设计的。
- 2024-11-14
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DC-DC升压电路,FB管脚电压有一个异常脉冲
xiaxingxing 发表于 2024-11-12 17:24
你好,加上C17我试过,没啥效果。下端电阻接DC-DC内部误差放大器的反相端,这个引脚可以接电容吗?接了电 ...
下端电阻接一个电容,会和FB脚上的电阻网络组合成一个RC电路,RC电路对应的频点在环路里额外贡献一个极点,导致额外的相移,极容易引起环路不稳定输出振荡。这也是做过这么多电压反馈设计从来没看到过在FB脚上加对地电容的原因。
- 2024-11-11
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LM321跟随器问题
运放2脚关键部分的截图没有显示,不重要的部分全都显示了。
- 2024-10-29
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点评了资料:
应用笔记_电源控制环路响应(波特图)测量
- 2024-10-28
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GaN与反激式电源进化新趋势
一大早就分享这么好的ppt,要是能再给个下载链接就更好了,省的一页页的翻。
- 2024-10-18
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MOS管失效会不会造成外接电压对电池的高电压充电
tongshaoqiang 发表于 2024-10-17 14:10
不会吧
当外接输入供电的时候,MOS3的栅极大概8V,S极3.62V,Pmos处于关断
没注意,MOS3是PMOS,我以为也是个NMOS。看着没啥问题。
- 2024-10-17
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MOS管失效会不会造成外接电压对电池的高电压充电
MOS失效的特点主要是G,S,D相互短路,是有可能的。
而且你的电路图里面MOS3处于一直导通的状态,存在的意义是什么?
- 2024-10-16
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DC-DC升压电路,FB管脚电压有一个异常脉冲
xiaxingxing 发表于 2024-10-15 21:40
目前就是发现输出电压有高电压变为低电压瞬间,FBX上有一个2.2V的脉冲,调试初发现FBX上有一个4.75V的脉 ...
2.2V有可能是1.8V+ESD二极管压降。数字电位器H脚对VDD的ESD二极管。
降压时这个过冲是必然的,减小这个过冲加上C17试试,但是需要精确计算,而且C17会影响环路。最简单的办法就是缓慢改变数字电位器的电阻,打开5395L内部的charge pump,后续电路给H脚加一个钳位保护。
- 2024-10-15
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DC-DC升压电路,FB管脚电压有一个异常脉冲
本帖最后由 Shawn.TAO 于 2024-10-15 19:44 编辑
可以先把后级Q1 MOS断掉, 在数字电位器管脚上加一个钳位保护,先把电源调通了再用到电路里。
为啥要36V顺变到13.6V,试着通过I2C缓慢的改变数字电位器的值,让电压36V-35V-34V-...-13.6V试试。
FB脚的电压纯粹来自输出电阻分压:瞬间变为4.75V说明电位器的电阻瞬间变大了。
从36V到13.6V,电位器的电阻瞬间由70Ω变成2.6K,环路还没来得及调节输出,此时输出还是36V,FB下端的等效电阻为3.2K,和上端24K分压,得到一个电压4.25V左右。
如果电路没有烧毁的情况下,LT8365会开始环路调节,让输出电压缓慢下降到13.6V,问题是4.25V的电压已经击穿了数字电位器。
解决这个的简单方法就是缓慢改变数字电位器的电阻,使输出电压缓慢下降,而不是突变。可以通过计算,使得数字电位器的电阻突变导致在FB叫上的电压冲击不超过1.8V(只有0.2V的裕量,建议改为0.1V)
按照这个原理图,13.6V到36V时数字电位器的电阻是变小的,你应该会在FB叫上发现一个跌落,其实也是不好的,建议缓慢修改数字点位的电阻。
- 2024-10-14
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运算放大器
我觉得是一个差分转单端的电路,Vo=Rf/Ri*(Vp-Vn)+Vcom.
按照图中电路,Rf=150K,Ri=47K,Vcom=1.5V。
Rf上的电容主要起补偿作用。
输出1K+100nF电容额外构成一个低通滤波。