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非隔离型T8灯电源原理图
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都是基础知识。适合新人。
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1.保护LED电路中采用保险丝(管)
由于保险丝是一次性的,且反应速度慢,效果差、使用麻烦,所以保险丝不适宜用于LED灯成品中,因为LED灯现在主要是在城市的光彩工程和亮化工程。它要求LED保护电路要很苛刻:在超出正常使用电流时能立即启动保护,让LED的供电通路就被断开,使LED和电源都能得到保护,在整个灯正常后又能够自动恢复供电,不影响LED工作。电路不能太复杂体积不能太大,成本还要低。所以采用保险丝的方式实现起来很困难。
2.使用瞬态电压抑制二极体(简称TVS)
瞬态电压抑制二极体是一种二极体形式的高效能保护器件。当它的两极受到反向瞬态高能量冲击时,能以10的负12次方秒极短时间的速度,使自己两极间的高阻立即降低为低阻,吸收高达数千瓦的浪涌功率,把两极间的电压钳位元在一个预定的电压值,有效的保护了电子线路中的精密元器件。瞬态电压抑制二极体具有回应时间快、瞬态功率大、漏电流低、击穿电压偏差一致性好、钳位元电压较易控制、无损坏极限、体积小等优点。
但是在实际使用中发现要寻找满足要求电压值的TVS器件很不容易。 LED光珠的损坏主要是因为电流过大使芯片内部过热造成的。 TVS只能探测过电压不能探测过电流。要选择合适的电压保护点很难掌握,这种器件就无法生产也就很难在实际中使用。
3.选择自恢复保险丝
自恢复保险丝又称为高分子聚合物正温度热敏电阻PTC,是由聚合物与导电粒子等构成。在经过特殊加工后,导电粒子在聚合物中构成链状导电通路。当正常工作电流通过(或元件处于正常环境温度)时,PTC自恢复保险丝呈低阻状态;当电路中有异常过电流通过(或环境温度升高)时,大电流(或环境温度升高)所产生的热量使聚合物迅速膨胀,也就切断了导电粒子所构成的导电通路,PTC自恢复保险丝呈高阻状态;当电路中过电流(超温状态)消失后,聚合物冷却,体积恢复正常,其中导电粒子又重新构成导电通路,PTC自恢复保险丝又呈初始的低阻状态。在正常工作状态自恢复保险管的发热很小,在异常工作状态它的发热很高阻值就很大,也就限制了通过它的电流,从而起到了保护作用。在具体的电路中,可以选择:
①分路保护。一般LED灯是分成很多串接支路。我们可以在每个支路的前面加一支PTC元件分别进行保护。这种方式的好处是精确性高,保护的可靠性好。
②总体保护。在所有光珠的前面加接一支PTC元件,对整灯进行保护。这种方式的好处是简单,不占体积。对于民用产品来说,这种保护在实际使用中的结果还是令人满意的。
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哈哈 我来顶 我来看 总有用的哦
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那我得看看了
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支持一下
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为了大家方便。把废话贴出来了。
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一周前淘到两片7455与PCB,着实为之体积之小惊讶了把,心情略有些激动,虽然手头只有电烙铁,可不知哪来的信心,总觉得焊接不会是问题
想了好久,还是没弄明白怎么用烙铁焊接QFN封装比较合适,不管了,直接抹上点松香和锡,PCB上一盖,侧面用烙铁烫下就算完事,可事后发现有点歪了,虽然反复对自己说没问题,可终究过不了心里那道槛啊,于是乎,用了三个电烙铁同时对三侧进行加热,强行拿下!拆下后看这块传感器外壳似乎有些磨损,就换了另一块。总结下,QFN的封装除了考验技术外,还考验心理啊,因为在黑色的芯片掩盖下,谁也不知道底部是什么情况(X射线照射下??)
经历的第一次的失败,第二次可得采取稳扎稳打战术了。弄了些细铜丝,把元件上的引脚引出,又一根根焊到PCB上,经历了近两小时,总算完事。接下便开始做外围电路~
硬件电路还是相当简洁的,就几个电容,不过由于是用51单片机(没学过ARM),所以还得进行电平转换,通过CD4069反相器+ULN2003达林顿陈列实现(主要是电路简单,实验室这些芯片比较多)。由于实验室没什么稳压芯片,就找了个红色发光二级管代替了,经过发光二极管后的电压大致3.2~3.3V。
接下来就是程序了,看了下PDF,结合应用手册,还算比较顺利的写好了测试程序,接下来就是激动人心的测试啦!
果然,不出所料,测试失败~才第一次测试嘛,咱不急,总结了下,有四大原因:
1.芯片坏了
2.芯片焊接工艺上问题
3.外围电路稳定性不够
4.程序有问题
首先,芯片质量我无法得知,不过一般问题不大,我应该不至于那么倒霉,暂时先排除这个原因;然后把接下来的原因按难易程序排下序,一个个排除。先看看外围电路稳定性,高电平3.1V左右,低电平0.6V?似乎可能存在问题,于是抽了个时间,又做了遍外围电路,这次用普通NPN三极管来实现电平转换,测试结果良好,高电平3.2~3.3V,低电平基本就是0V了。测试了下,发现传感器还是没操作成功。有点失落,不过没办法,不能半途而废,还得继续,于是仔细检查了下程序,可程序还是比较简单的,就几个关于SPI的读写函数(51没硬件SPI,需要用软件模拟时序),了解下寄存器,应该没什么问题。并且也用Proteus仿真过,同时也用示波器看过,时序上应该没什么问题。无奈,最终还是决定把传感器引脚重新焊下。当然,结果自然也是失败咯。。。看来我也只能走到这步了,很想嘲笑下自己,呵呵~
总结了下,自己存在以下问题,一是焊接技术,还得多焊焊才行;二是阅读PDF还稍显吃力,还得多看看~总之一句话,还太嫩!呵呵。。。当然也存在些客观原因,这些天正逢学校电子设计竞赛,好多个夜晚都在实验室度过,上面的这些事也基本都是通宵时抽时间做的(为自己鼓下掌,安慰下,HOHO~)。而且接下来考试比较多,挂科与否就全靠考前几天的努力了~
加速度传感器,曾经幻想着能通过你在空中控制鼠标,实现各种各样的全新操作体验,现在看来一切都只是幻想,连驱动都做不到,差远了啊,自己还得加N把劲。当然,让我放弃还是不可能的,今年,我注定要玩转你!哈哈~